“小技改”做出大文章
还原三车间一直积极响应事业部展开的降本增效活动,强化员工自主管理意识,督促鼓励全员实施创新技改,通过各类小技改小创新的引进,共同将节能、降耗、减排贯穿于生产过程。车间上下积极投身到活动中,群策群力,纷纷开动脑筋,从“捡芝麻”的小事做起,在实际工作中解决难题,用“小技改”做出大文章。
针对下料口刮料器下漏料严重,给岗位工造成困扰的问题,车间接到工人反馈后,第一时间与机修商讨,最终决定在漏料的落料点打洞、接管、与下料口相接。这样有料时岗位工就可以直接用铁钎或推板处理,直接把料投入到下料口,这一举措大大减轻了员工的劳动强度。
在表冷岗位,每班岗位工都要抡大锤敲击管道,日积月累导致管道变形,还造成噪音污染。针对这个问题,车间集思广益,最终采取“在表冷小人字管加震打器”这一合理建议,让问题迎难而解。
生产中,每天阴铅水都流入冲渣池,最终导致冲渣池有水满外溢现象。车间副主任左玉宝提议在二层平台上架立水池,引阴铅水到水池中,利用自流从水渠流到到炉前阴铅,这样循环利用既解决了冲渣池水外溢现象,也减少了二次水的使用量,一举两得。
车间此类小技改还有多项,并都有显著成效。一些看起来“困难重重”的事情,只要用心去做,就会发现困难并非那么难克服。小技改减轻了员工劳动强度,降低了消耗,达到了减排效果。用自己的智慧解决了难题,这普普通通的话已成了大家的口头禅和行为准则,也是实施降本增效的小范例。