五分厂精炼火开启3.0时代

     通过二十天的紧张施工,9月17日五分厂五二二车间精炼熔铅火正式点火试机,从此五分厂精炼火开始了3.0时代。

     8月初,分厂发现五二二车间精炼锅有漏铅现象,吊锅检查后发现原来老炉膛严重变形,炉底裂缝贯通串火,便第一时间上报主管副总经理卢均胜。他第一时间到现场办公,对老炉用气量、铸型锅的使用时间、锅数进行全面的了解,随即决定对火进行改造,拆建为目前国内最为先进的蓄热体熔铅炉。

     此次改火是五分厂第三代炉火的改造,第一代为烧碳火,烧煤炭每锅铅烧炭65kg左右,并且锅温升的慢,升起来后,温度不易控制,造成熔铅锅易损坏。第二代使用燃气作为熔铅锅的燃料,炉膛结构没有改变,单体火嘴燃烧,燃气利用率不高,排烟温度高,燃气消耗大;炉膛内局部高温,造成熔铅锅易变形,寿命缩短。这一次升级换代,彻底改变了炉膛内的结构,采用双燃烧室,电脑自动控制交替燃烧,不仅能够有效改善局部高温的情况,而且理论上还能够延长熔铅锅寿命。燃烧器采用陶瓷蓄热器,交替燃烧时回收尾气余热,排烟温度降低100-150度,比原来节约10-20%燃气消耗。而且新型燃烧机采用远程自动电脑控制,实时监测燃烧状况,操控智能简便,经济效益可观,是一次飞跃性的技改工程。

     半年多来,五分厂在公司领导的大力支持下,不断对设备、工艺进行改造升级,不仅减轻了工人的劳动强度,而且降低了成本消耗。在今后的工作中,五分厂全体干部职工还会努力工作,不断进取,使各项工作更上一层楼。