脉冲“风波”

      脉冲收尘是炉况生产到烟灰最后一道工序,收灰的干净与否对炉况生产、负压、管道通畅起着决定性作用。原来收烟灰是经过振打到脉冲箱里,然后放到三轮车中,然而放烟时尘灰飞扬,灰流动性大,一时把握不住放到地面上,造成满地都是灰,也对个人卫生、环保造成一定的危害。接着拉到料场进行二次利用,进入炉内,还会有部分金属提炼不出,如:鉮,恶性循环也会对炉况以及产品指标品味有较大影响。最后经车间分厂领导反映到公司决定包装外卖。

       首先是在铰刀尽头,脉冲箱底下安装漏斗,人工接灰装袋,由于铰刀没有延伸到脉冲箱外面一米处,出现脉冲箱下直接漏灰的现象,没有缓冲作用,使烟灰整大块跌入布袋或地面,以至于烟灰漫延到地面上,工人只有在灰的外围一点点的往里装,一个班组下来,大家都汗流浃背,其工作量大,把时间也耽误了。

      接下来经车间领导和机修的探讨,决定在脉冲底下安装行道进行整改,用吨包装灰,因为吨包密封好,不起尘,不起灰。由于地势有限,东西落差很大,机修把行道两头装在一个水平线上,一头紧贴在地面上,出口那头超出地面半米长。然而还是出现了问题,第一,因出口被抬高,有安全隐患,第二,因行道抬高,脉冲箱口与行道上下距离有限,第三,把吨包放在行道的板车上,吨包又长又宽,上下展不开,重叠在一起,只能少放半包,放多又出不来,而且吨包放满超出之间距离,放灰口淹没在吨包中间,同样不能使用,故车间领导与机修再次进行整改。

      最后机修人员把行道随地势而安,紧贴地面,拉开上下接灰距离,使吨包上下展开,接于漏斗下,灰放入包内,放满,经行道上的板车,拉到外面封口,装车入库,这一次非常成功。对脉冲一次又一次的整改,与车间领导指挥现场和机修工的努力是分不开的,大家顾不上休息,终于历时一个小时左右,这场“风波”平息了。