
减法运算 找出降本新途径
一直以来,铅锌事业部还原一车间通过对生产流程的深度优化,精准地识别并去除不必要的生产设备,大胆的做“减法运算”,成功的找到了节能降耗的新途径。
以往,烟化炉氧化锌的收灰仓修建由于受当时地理位置的限制,收灰仓与下灰铰刀之间相距较远,中间需要一台刮板机来建立连接。但随着生产流程的不断优化,收灰仓与下灰铰刀的位置布局出现了可优化的可能,即调整部分设备的布局,可直接将收灰仓与铰刀连接,从而减少中间刮板机的连接。
这一发现,为车间的节能改造指明了方向。车间迅速与事业部设备员及机修班结合,制定了详细的改造方案,并利用检修的机会对刮板机进行拆除,将收灰仓移动到收灰铰刀的正下方,与下灰铰刀直接连接。在经过一段时间的使用和观察后,新的生产流程仍能满足生产的需求,达到了改造的预期效果。
让一台刮板机“下岗”,是还原一车间在优化生产流程方面的一次成功尝试,带来的效益也立竿见影。在成本方面,刮板机的减少直接降低了电力消耗和设备维护费用;在效率方面,减少刮板机的使用降低了设备故障的风险,提高了生产的稳定性。同时,优化后的生产流程更加简洁,物料运输也更加顺畅,生产效率得到了显著提升。
接下来,还原一车间还将从细节入手,不断优化生产流程,探索更多降本增效的新方法、新途径。相信在全体员工的共同努力下,还原一车间一定能够在节能降耗的道路上越走越远,为企业的高质量发展贡献更多的智慧和力量。