
“小技改”做出“大成效”
铅锌事业部还原一车间紧紧围绕降本增效目标,将小创新、小技改作为深挖内部潜力的突破口,利用年度大检修期间积极实施技改创新,用小技改做出提质增效大文章。
小技改 大节约
技改前,还原炉放渣作业需要用氧气结合钢管进行,每次放渣快则需要1根钢管,慢则需要3根钢管,无形中造成了辅材的消耗。大检修期间,车间技术员李石宝借鉴烟化炉放渣作业情形,用铁锤和钎结合打进,根据现场实际情况,创新了属于还原炉自己的技改,节省了氧气和钢管的消耗,小小改进无形中节约了生产成本。
小技改 大安全
“随着气温逐渐升高,粉煤布袋仓积煤自燃隐患终于消除”,中间仓卢勇锦笑着对我说。原来,在大检修期间车间升级换代脉冲式粉煤布袋仓,告别了老式易积煤的布袋仓,用氮气定时进行吹扫,直接吹至粉煤仓,杜绝了粉煤在布袋仓易燃的隐患。中间仓卢勇锦每每回想到那年夏天自燃的布袋仓,心中仍有余悸,幸发现及时,未造成进一步危害。
小技改 大突破
为提升氧化锌粉颜色质量,在铅锌事业部领导的指挥下,还原一车间缩短了表冷至脉冲管道距离、细化还原渣型成份、压缩粉煤使用量等措施改进下,烟化炉产出物氧化锌粉颜色有明显改观,脱掉了以往“灰”的帽子,达到了和二区氧化锌粉并驾齐驱的质量,为车间降本增效有了强有力的贡献。
一个小小的技改,不仅解决了生产现场的实际问题,也反映了车间干职工迎难而上,敢于创新的精神。下一步,还原一车间将秉承降本增效永无止境的态度,一如既往立足实际,在“降”字上下功夫,在“增”字上做文章,为集团公司节能降耗、提质增效添源动力!