
小改小革解难题 降本增效见实效——废铁堆里变废为‘宝’
当下,随着公司技改创新工作的深入推进,还原车间为响应公司技术革新,节能降耗的号召,对本车间使用的铸铅槽进行改造,并取得良好的效果。
在改造前,存在几点问题:一是铸铅槽材质为生铁,由于急速的热胀冷缩,用过一段时间后,经常会出现裂缝、渗水,致使铸铅槽不能继续使用。由于铸铅槽更换频繁,每个月消耗较大,成为还原车间最大的消耗。另外,这种铸铅槽在使用过程中会出现突然炸裂,里面的铅遇水向四周喷溅,存在很大的安全隐患。
针对这些问题,车间主任高迎春同分厂设备员范卫峰多次进行讨论,终于找出了针对性的解决方法。从车间废铁堆中找到压滤机的旧板换、630耦合器拆下来的废挡板等厚钢板,按照原有铸铅槽的比例进行截割补焊,自己制作了一个铸铅槽。12月份,我们将自己制作的铸铅槽投入使用,经过几个月的使用,这个铸铅槽依旧完好。炉前负责刘小军说:“我们制作的这个铸铅槽在使用过程中,对铅的快速热胀冷缩承受能力大,用了两个月都没有出现裂缝、渗水。并且,由于钢板较薄,对铅的冷却速度快,从而减轻了吊铅人员的劳动强度,效果特别好。”看到有这么好的效果,高主任立即确定了这项技改方案,利用剩下的废旧钢板,并且还从其他分厂的废铁堆中寻找可用的材料,在车间机修班长的配合下,又制作了两个铸铅槽并投入使用。通过这种变废为“宝”的改造,很大程度上降低了消耗,节约了生产成本,收益提升明显。
小小的技改,饱含了分厂及车间的技术结晶,不仅降低了工人的劳动强度及难度,而且也大大降低了危险系数。此外,通过这项技改也降低了消耗,节约了生产成本,增加了效益,响应了公司革新技术、节能降耗的号召。