技改、节能与我们同行

      为提高工作效率,提高设备运行率,降低工人的劳动强度,我分厂对湿电除雾进行了数显远控改进。经过改造,取得了突破性进展,降低了员工作业强度,大大提高了工作效率。

      湿电除雾需依照生产中烟气中含尘的高低来调整电流,高压静电除尘达标排放,环保生产。三分厂湿电除雾原规划设计为就地控制,路程虽不足百米,但受地势环境的限制,中控监屏人员无法脱离中控室,每次调整电流时需要呼叫电工人员来回操作,极不方便。据此情况,分厂安排电仪工到现场实地查看地势及线路走向,共同商讨后决定把显示屏移到控制室。经了解,湿电除雾厂家移改所需的费用约1.8万元,价格太高,电工负责人主动请缨该任务交给他们来完成。

      说干就干,70米网线放过去后,数显屏信号质量太差,远程控制操作无法使用。大家分析原因,是不是网线与附近桥架内的高压电缆产生干扰,影响到信号传输质量。于是,错过高压电缆另放网线,几次三番试验后,仍以失败而告终。望着大家愁眉不展的面容,两位厂长鼓励大家:“放宽思路、解决问题的办法总比困难多,不要局限在大问题上,从小处出发考虑,也许就成功了”。一语惊醒梦中人,是啊,怎么就忘了是不是电源模块达不到所造成的,用万能表测试网线20米处时,显示屏电压达到所需电压24V,当在40米处时测的电压明显达不到要求电压,更别说在70米处了。确定了问题的根源后,大家顾不上吃中午饭,一鼓作气在控制室端部加装显示屏电源模块来提高电压的稳定性。当日下午,终于将远程数显控制移到了控制室,插上独立电源后,显示屏操作画面完全展开,远程操作一切正常。

      两天的试验改造,多次的登高爬低,面对失败挫折没有失去信心,丧失勇气,反而越挫越勇。经过几天的运行,由于操作方便,调整电流及时,在保证达标排放的基础上,比以往节约700多度。

      创新技改无止境。分厂安排下一步需要将卫生除尘变频电机控制、制水系统、煤磨等实行集中智能中控控制。三分厂的电仪工作任重道远,我们有信心迎接每一次挑战,为分厂的成本降低,节能降耗做出应有的贡献。