技术革新创效益 节能增效促发展
2018年以来,国家安全、环保形势严峻,各种设备原料、燃料价格不断上涨,使得分厂投入成本增加,利润缩小。由于一分厂很多设备已经运行多年,耗能较大。面对该状况,分厂厂长房红俊当机立断,决定凭借技术革新来创效益,凭借节能增效来促发展。
年初,房红俊对各车间提出了三点要求:一是在备件方面,要做到能用不弃,能修不换;二是不断征求合理化建议,鼓励员工创新;三是提高全员成本意识。
为落实房厂长的指示要求,各车间主任召集车间有关人员研究、制定方案,采取有效措施,具体如下:一是车间将能用的备件进行统一收集,对废旧的进行筛选、维修,使其得以重新利用,不仅保证了生产顺利,而且也节约了备件成本;二是集思广益,发挥广大职工的聪明才智,积极鼓励广大员工进行小改革、小发明、小创造,为降本增效献计献策;三是每个月定期召开成本分析会,对于高成本的消耗进行分析原因,考虑解决办法。
通过一系列节能降本管理理念的推进和管理措施的落实,分厂各项成本得到了有效降低。以电耗为例:改造前,分厂的循环泵、给水泵和风机不是满负荷运行,设备运行满载率为76%,阀门、风阀开度50%左右,岗位工需要根据工况频繁调整,设备启动困难,误操作概率和电耗高。改造后,设备所有阀门全开,设备运行满载率降至59%,使设备更易启动,岗位工只需调整频率即可,这不仅大大提高了自动化程度和稳定性,而且大大降低了电耗。据估算,整个“三连炉”每小时可节约电能3000KW,每天可节省约1800元。截止目前,分厂累计已完成大、小技改30余项,包括:硫酸转化工艺管道改造、精制酸精滤器抽气管道改造、烟化炉送风系统工艺改造、底吹炉氧枪改造等。
在今后工作中,一分厂将会不忘初心,坚持在“技术革新要效益,以节能增效谋发展”的道路上砥砺前行!