小技改点燃“提质增效”引擎

      面对安全环保的严峻形势,分厂以小改小革改变环境,降本增效为原则,立足岗位从大处着眼,从小处着手,通过重视解决生产过程中的细节问题和瓶颈问题,助推企业提质增效再上新台阶。

      小技改撬动大减排

      针对冰铜收尘管道小,吸尘罩小、收尘效果不好,导致工人劳动强度大,对工人自身健康不利等问题。李伟厂长结合生产实际情况,与分厂设备员史东方设计制作了放冰铜收尘烟罩技改方案,第一时间组织还原炉机修班进行收尘烟罩改造。由于地理位置受限,技改难度大,收尘管道必须经过几次不同方向变更。为了达到既美观又实用的效果,机修班组成员一点点摸索、一点点改进,至今新的收尘烟罩已投入使用。

      据了解,新的收尘烟罩的投入使用,效果很明显,解决了工人劳动强度大,生产周围环境差等一系列问题。

      小调整赢大效益

      7月初,李伟厂长组织还烟炉车间管理人员,中控岗位工召开工艺操作、成本分析会。会上,李厂长强调还原炉氧气与煤的配比关系,要求降煤、降氧。会后,车间要求中控人员精心操作,工作中不断摸索,不断调整。李厂长每天挤时间到中控、炉前观摩,自己琢磨给中控一些合理化建议。在李厂长和技术员赵宝剑的引导下,大家经过两周的摸索、调整,7月初相比6月份氧气、粒度碳消耗明显下降许多,给公司创造很大的经济效益。

      据悉,分厂组织开展小改小革活动以来,多项设备、工艺操作技改成果被运用到实际工作中。目前,小改小革活动已成为分厂安全生产,创新增效的“前沿阵地”。李伟厂长讲,下一步分厂打算在今后的工作中,集思广益,充分发挥小技改、小发明在生产运营中的大作用,进一步提高管理效能。